京唐公司煉鐵部創(chuàng)雙爐月產(chǎn)歷史紀錄
發(fā)表時間:2020-4-25 15:26:30??????點擊:
3月份,京唐公司二、三高爐鐵水月產(chǎn)量完成80.22萬噸,兩座高爐平均利用系數(shù)達到2.35,刷新了雙爐生產(chǎn)歷史紀錄。
3月份,一高爐按計劃系列檢修,二高爐、三高爐則是全月滿負荷生產(chǎn)。煉鐵部在全力抓好新冠肺炎疫情防控、一高爐系列檢修、環(huán)?!皠?chuàng)A”等工作的同時,重點做好在線生產(chǎn)的順穩(wěn)保障工作,實現(xiàn)了歷史突破。
2月份以來,煉鐵部就明確了加強非檢修產(chǎn)線的運行保障、挑戰(zhàn)80萬噸產(chǎn)量目標的工作思路。高爐操作層面統(tǒng)一思想,堅持“攻守退”原則,強化過程控制,超前預(yù)判爐況趨勢,提前做好控制調(diào)整。在穩(wěn)定鐵水質(zhì)量的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員通過優(yōu)化高爐基本制度改善煤氣分布,根據(jù)原燃料質(zhì)量變化,優(yōu)化裝料制度,確保了中心煤氣開度在合理范圍。兩座高爐從入爐全風(fēng)率、風(fēng)溫水平、富氧率等方面入手,通過擴礦批、提富氧、改善煤氣等手段進一步強化冶煉,主要技術(shù)經(jīng)濟指標得到穩(wěn)步提升,3月份兩座高爐平均燃料比完成489千克/噸。開展技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)高爐三場出鐵的生產(chǎn)模式。通過采取優(yōu)化打泥量、分段憋壓打泥、優(yōu)化操作壓力等措施,解決了爐門偏淺的問題,平均鐵口深度、日平均出鐵次等取得明顯改善,不僅活躍了爐缸,改善了煤氣分布,降低了爐內(nèi)壓差,而且提高了高爐出鐵應(yīng)對突發(fā)狀況的適應(yīng)能力,生產(chǎn)運行更趨穩(wěn)定,為高爐提產(chǎn)達效創(chuàng)造了條件。
原燃料方面始終以“研、供、產(chǎn)”一體化工作為指導(dǎo),推進焦炭質(zhì)量改善、降低礦耗,保證高爐的順穩(wěn)生產(chǎn)。結(jié)合高爐對爐料的需求,煉鐵部從入爐料質(zhì)量保障、質(zhì)量監(jiān)控、倉位管控等方面積極牽頭組織,加強對堿金屬的監(jiān)控、焦炭粒度的管理、過渡料的配吃管理,建立了原燃料質(zhì)量周報跟蹤機制,加強對原料進廠、原料入倉、原料實物的檢查跟蹤管理,提高了入爐料穩(wěn)定組織保障能力。為解決球團礦在造球過程中的裂紋現(xiàn)象,球團技術(shù)人員在滿足造球前提下,采取低控混合料及生球水分,適當(dāng)調(diào)整皂土配加,穩(wěn)定機速、生球入機量等措施保障成品球質(zhì)量。球團裂紋、爆裂從25%穩(wěn)定到13%以內(nèi)。
設(shè)備點檢人員緊密圍繞“保順穩(wěn)”的目標,加強設(shè)備運行管控,通過完善設(shè)備系統(tǒng)管理辦法,明確了管理職責(zé),有效整合維檢單位、生產(chǎn)崗位、點檢及專業(yè)管理力量,實現(xiàn)設(shè)備管理全員參與,為高爐順穩(wěn)達產(chǎn)提供了保障。3月12日三高爐開始三場出鐵,為確保出鐵順利進行,高爐點檢區(qū)域?qū)t前和沖渣設(shè)備進行統(tǒng)一強化。在爐前三機設(shè)備下線后,一周內(nèi)完成保養(yǎng),上線初期實施特護點檢,為生產(chǎn)保駕護航。針對爐前三機高溫環(huán)境,對溝蓋機油缸、膠管等易出故障部位,加裝噴霧冷卻,降低了在線故障。對沖渣區(qū)域皮帶機等關(guān)鍵性設(shè)備,利用出鐵間隙進行預(yù)防性維護檢修,為高爐長期順穩(wěn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
3月份,一高爐按計劃系列檢修,二高爐、三高爐則是全月滿負荷生產(chǎn)。煉鐵部在全力抓好新冠肺炎疫情防控、一高爐系列檢修、環(huán)?!皠?chuàng)A”等工作的同時,重點做好在線生產(chǎn)的順穩(wěn)保障工作,實現(xiàn)了歷史突破。
2月份以來,煉鐵部就明確了加強非檢修產(chǎn)線的運行保障、挑戰(zhàn)80萬噸產(chǎn)量目標的工作思路。高爐操作層面統(tǒng)一思想,堅持“攻守退”原則,強化過程控制,超前預(yù)判爐況趨勢,提前做好控制調(diào)整。在穩(wěn)定鐵水質(zhì)量的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員通過優(yōu)化高爐基本制度改善煤氣分布,根據(jù)原燃料質(zhì)量變化,優(yōu)化裝料制度,確保了中心煤氣開度在合理范圍。兩座高爐從入爐全風(fēng)率、風(fēng)溫水平、富氧率等方面入手,通過擴礦批、提富氧、改善煤氣等手段進一步強化冶煉,主要技術(shù)經(jīng)濟指標得到穩(wěn)步提升,3月份兩座高爐平均燃料比完成489千克/噸。開展技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)高爐三場出鐵的生產(chǎn)模式。通過采取優(yōu)化打泥量、分段憋壓打泥、優(yōu)化操作壓力等措施,解決了爐門偏淺的問題,平均鐵口深度、日平均出鐵次等取得明顯改善,不僅活躍了爐缸,改善了煤氣分布,降低了爐內(nèi)壓差,而且提高了高爐出鐵應(yīng)對突發(fā)狀況的適應(yīng)能力,生產(chǎn)運行更趨穩(wěn)定,為高爐提產(chǎn)達效創(chuàng)造了條件。
原燃料方面始終以“研、供、產(chǎn)”一體化工作為指導(dǎo),推進焦炭質(zhì)量改善、降低礦耗,保證高爐的順穩(wěn)生產(chǎn)。結(jié)合高爐對爐料的需求,煉鐵部從入爐料質(zhì)量保障、質(zhì)量監(jiān)控、倉位管控等方面積極牽頭組織,加強對堿金屬的監(jiān)控、焦炭粒度的管理、過渡料的配吃管理,建立了原燃料質(zhì)量周報跟蹤機制,加強對原料進廠、原料入倉、原料實物的檢查跟蹤管理,提高了入爐料穩(wěn)定組織保障能力。為解決球團礦在造球過程中的裂紋現(xiàn)象,球團技術(shù)人員在滿足造球前提下,采取低控混合料及生球水分,適當(dāng)調(diào)整皂土配加,穩(wěn)定機速、生球入機量等措施保障成品球質(zhì)量。球團裂紋、爆裂從25%穩(wěn)定到13%以內(nèi)。
設(shè)備點檢人員緊密圍繞“保順穩(wěn)”的目標,加強設(shè)備運行管控,通過完善設(shè)備系統(tǒng)管理辦法,明確了管理職責(zé),有效整合維檢單位、生產(chǎn)崗位、點檢及專業(yè)管理力量,實現(xiàn)設(shè)備管理全員參與,為高爐順穩(wěn)達產(chǎn)提供了保障。3月12日三高爐開始三場出鐵,為確保出鐵順利進行,高爐點檢區(qū)域?qū)t前和沖渣設(shè)備進行統(tǒng)一強化。在爐前三機設(shè)備下線后,一周內(nèi)完成保養(yǎng),上線初期實施特護點檢,為生產(chǎn)保駕護航。針對爐前三機高溫環(huán)境,對溝蓋機油缸、膠管等易出故障部位,加裝噴霧冷卻,降低了在線故障。對沖渣區(qū)域皮帶機等關(guān)鍵性設(shè)備,利用出鐵間隙進行預(yù)防性維護檢修,為高爐長期順穩(wěn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
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