本鋼北營公司粒鋼回收再利用創(chuàng)效顯著
發(fā)表時間:2020-5-12 16:55:30??????點擊:
對含鐵物料“吃干榨盡”進行資源循環(huán)再利用是當今鋼鐵企業(yè)的共同課題。如何解決這一問題?北營公司經過探索實踐,找到了一條含鐵物料高效回收的新途徑。截至一季度,北營冶金渣公司共回收粒鋼8.19萬噸,有效降低了煉鋼工序鋼鐵料消耗,為企業(yè)創(chuàng)效1.35億元。
一直以來,鋼渣經過處理后生成的低位回爐鐵因為含鐵量較低,渣鐵分離較差,無法滿足煉鋼生產工藝要求,不能實現資源再利用,像“雞肋”一樣,食之無味,棄之可惜。大量的低位回爐鐵堆積在場地,北營冶金渣公司干部職工看在眼里,急在心上,決定鋼渣里“淘寶”,開展粒鋼回收攻關。該公司組建技術攻關組,攻關人員查閱了大量的生產操作及工藝資料,并結合生產實際,對生產流程進行大膽革新,自行設計制造了粒鋼提純回收生產線,優(yōu)化生產工藝,全力以赴將“寶貝”從鋼渣里“淘”出來。
2018年底至2019年初,北營冶金渣公司陸續(xù)在二焦場地、四百平場地,礦山場地建設了三條粒鋼回收生產線,采用低磁滾筒生產工藝,將低位回爐鐵提純加工成高品質粒鋼,供煉鋼使用。三條粒鋼回收生產線完全由該公司自行設計制造,并自行制作皮帶運輸線、皮帶安全走橋、料倉、振動篩等設備。他們還科學規(guī)劃安裝場地,將粒鋼生產線建在鋼渣處理產線約10米處,縮短裝載機上料路徑。利用場地高度差保證裝載機上料高度和皮帶水平運行,避免電機因低位回爐鐵重量較大造成超載使用,減少設備故障,以最低的投入完成了生產線建設。三條粒鋼回收生產線投產后,生產效果良好,成功產出含鐵量達到70%以上的高品質粒鋼,完全能滿足煉鋼工序生產使用標準。
三條粒鋼回收生產線最高日產粒鋼300噸,目前隨著低位回爐鐵存量減少,日產粒鋼保持在200噸左右,實現了含鐵物料資源的再利用,降低了煉鋼工序生產成本,成為北營公司新的效益增長點。
一直以來,鋼渣經過處理后生成的低位回爐鐵因為含鐵量較低,渣鐵分離較差,無法滿足煉鋼生產工藝要求,不能實現資源再利用,像“雞肋”一樣,食之無味,棄之可惜。大量的低位回爐鐵堆積在場地,北營冶金渣公司干部職工看在眼里,急在心上,決定鋼渣里“淘寶”,開展粒鋼回收攻關。該公司組建技術攻關組,攻關人員查閱了大量的生產操作及工藝資料,并結合生產實際,對生產流程進行大膽革新,自行設計制造了粒鋼提純回收生產線,優(yōu)化生產工藝,全力以赴將“寶貝”從鋼渣里“淘”出來。
2018年底至2019年初,北營冶金渣公司陸續(xù)在二焦場地、四百平場地,礦山場地建設了三條粒鋼回收生產線,采用低磁滾筒生產工藝,將低位回爐鐵提純加工成高品質粒鋼,供煉鋼使用。三條粒鋼回收生產線完全由該公司自行設計制造,并自行制作皮帶運輸線、皮帶安全走橋、料倉、振動篩等設備。他們還科學規(guī)劃安裝場地,將粒鋼生產線建在鋼渣處理產線約10米處,縮短裝載機上料路徑。利用場地高度差保證裝載機上料高度和皮帶水平運行,避免電機因低位回爐鐵重量較大造成超載使用,減少設備故障,以最低的投入完成了生產線建設。三條粒鋼回收生產線投產后,生產效果良好,成功產出含鐵量達到70%以上的高品質粒鋼,完全能滿足煉鋼工序生產使用標準。
三條粒鋼回收生產線最高日產粒鋼300噸,目前隨著低位回爐鐵存量減少,日產粒鋼保持在200噸左右,實現了含鐵物料資源的再利用,降低了煉鋼工序生產成本,成為北營公司新的效益增長點。
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