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水鋼公司軋鋼廠三棒線作業(yè)區(qū)在品種、規(guī)格上取得新突破

發(fā)表時間:2015-8-7 13:41:52??????點擊:

  在殘酷的市場競爭中,水鋼公司軋鋼廠三棒線作業(yè)區(qū)干部職工牢記“市場不相信眼淚、市場更相信實力”,破除“水鋼作為貴州省國有大型企業(yè),首鋼不會放棄水鋼、貴州省不會放棄水鋼”的盲目樂觀和等靠要思想,發(fā)揚“不靠天不靠地,全靠水鋼人自己解放自己”的精神,精準把脈市場的需求,兩眼向內(nèi),苦練內(nèi)功,蓄勢發(fā)力,從新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)方面做足文章,在品種、規(guī)格上取得了新突破,提升市場的競爭硬實力。

  Φ16mm熱軋帶肋鋼筋三線切分取得新突破水鋼公司軋鋼廠Φ16mm熱軋帶肋鋼筋三線切分以往是在一棒線組織生產(chǎn),從近年生產(chǎn)的情況來看,受工藝布置特點、設(shè)備陳舊等影響,產(chǎn)量、綜合成材率等指標不理想。為此,他們專門召開專題會,擬定將Φ16mm熱軋帶肋鋼筋三線切分移至三棒線生產(chǎn)。三棒線作業(yè)區(qū)接到任務(wù)后,作業(yè)長王國祚立即召開準備會,成立了工藝準備組、生產(chǎn)組、設(shè)備組三個小組,明確了各小組的工作職責(zé)。工藝準備組對Φ16mm熱軋帶肋鋼筋三線切分試制期間相關(guān)工藝參數(shù)和存在的工藝問題提出改進方案,針對切分機架的切分導(dǎo)衛(wèi)刀片固定槽較淺,長時間使用后無法固定刀片,易造成刀片斷裂導(dǎo)致堆鋼等現(xiàn)象,與導(dǎo)衛(wèi)生產(chǎn)廠家進行溝通,將刀片固定槽上、下各加深5毫米,將切分刀片加高10毫米,通過改進后,能避免堆鋼及減少機架的更換頻次。生產(chǎn)組制定生產(chǎn)應(yīng)急方案,并負責(zé)對試制期間的各項技術(shù)參數(shù)進行收集,編制合理的軋制程序表。設(shè)備組針對設(shè)備上存在的隱患、缺陷,組織人員進行攻關(guān),針對接鋼鉤存在的長時間使用后發(fā)生變形、易斷,導(dǎo)致掉鋼,影響熱裝熱送工作的問題實施改進。為此,將接鋼鉤接鋼導(dǎo)輪從20毫米改為30毫米,并在接鋼導(dǎo)輪兩側(cè)增設(shè)護板,為熱裝熱送工作創(chuàng)新打下了堅實的基礎(chǔ)。完成了對精整收集區(qū)打包機前成型器的更換,該成型器長期使用后,成型器的銷軸、連板等孔型磨損嚴重,導(dǎo)致成型器夾力不夠,出現(xiàn)打捆松散等現(xiàn)象;維檢人員充分利用廢舊的成型器進行修復(fù)并更換上線,不僅消除了設(shè)備隱患,還可節(jié)約成本上萬元。

  7月23日17點左右,三棒線正式試制Φ16mm熱軋帶肋鋼筋三線切分,第一支鋼就順利試制成功。通過4.5小時的連續(xù)生產(chǎn),共生產(chǎn)合格產(chǎn)品747噸,成材率94.41%,達到了預(yù)期的效果。

  新產(chǎn)品Φ18mm右旋錨桿鋼試制成功

  “市場需求就是我們努力的方向,市場需要什么產(chǎn)品我們就生產(chǎn)什么產(chǎn)品。目前,軋鋼廠已經(jīng)在三棒線成功開發(fā)了Φ18mm左旋錨桿鋼,設(shè)備、工藝比較成熟,在激烈的市場競爭中,我們以變應(yīng)變,經(jīng)仔細研究后,決定在Φ18mm左旋錨桿鋼的基礎(chǔ)上開發(fā)Φ18mm右旋錨桿鋼?!蓖鯂窠榻B說。

  今年7月初,第一次試制Φ18mm右旋錨桿鋼,效果不理想。在試制過程中出現(xiàn)成品扭曲的問題,通過完善料型控制,對各機架料型高、寬比例進行優(yōu)化調(diào)整,并對試制過程中的數(shù)據(jù)進行收集,設(shè)定出參數(shù)表獲得了第一手資料;針對出現(xiàn)的“蛇形鋼”問題,只能通過調(diào)整軋制線速度,將線速度從1米/秒調(diào)整到14米/秒來保證產(chǎn)品質(zhì)量。為消除這一瓶頸,下一步作業(yè)區(qū)將對穿水系統(tǒng)進行優(yōu)化改進,解決降速軋制的問題。

  通過第一輪的試制后,作業(yè)區(qū)要求設(shè)備專業(yè)人員認真對設(shè)備上暴露出的問題進行分析消除設(shè)備上存在的隱患和缺陷,為以后的生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。設(shè)備維護人員認真對設(shè)備上發(fā)生的故障進行統(tǒng)計分析,有針對性地組織人員進行攻關(guān),其中完成的“冷床輸出跑槽改造”,消除了因聯(lián)鋼信號造成收集A、B區(qū)亂翻鋼的現(xiàn)象保證了收集系統(tǒng)的穩(wěn)定。

  加熱爐出爐保溫輥是將爐內(nèi)紅鋼坯輸送進入軋機的關(guān)鍵設(shè)備,該輥道長期與980攝氏度的紅鋼坯摩擦,導(dǎo)致輥子溫度高、磨損大;保溫輥是通過接入冷卻水到輥軸內(nèi)部進行降溫,從使用效果來看,冷卻效果不好,輥子磨損較快,備件消耗大。既要保證保溫輥冷卻效果,冷卻水又不能濺到紅鋼坯上,怎么辦呢?維檢人員經(jīng)現(xiàn)場分析后,想到了在保溫輥下半部增設(shè)冷卻水管進行冷卻的方法,這樣一來,水濺不到紅鋼,還能實現(xiàn)保溫輥內(nèi)、外冷卻的雙重效果,延長保溫輥的使用壽命,達到降本增效的目的此外,作業(yè)區(qū)還要求維檢人員做好設(shè)備的點、巡檢和日常維護職工巡檢時發(fā)現(xiàn)收集B區(qū)回轉(zhuǎn)托架不同步,及時組織人員調(diào)整后,將設(shè)備隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

  一切準備就緒后,三棒線再次試制Φ18mm右旋錨桿鋼這次開機后,生產(chǎn)順利,共生產(chǎn)了586噸合格產(chǎn)品,標志著新產(chǎn)品開發(fā)成功。

  成功打通Φ32mm精軋螺紋工藝

  2012年,軋鋼廠計劃在三棒線開發(fā)Φ32mm精軋螺紋新工藝,當(dāng)時試制時,暴露出很多設(shè)備及工藝上的問題,沒有獲得成功。此后,該廠要求專業(yè)技術(shù)人員認真總結(jié)和分析,組織攻關(guān)組破除制約生產(chǎn)的“瓶頸”,逐步理順設(shè)備及工藝的各個環(huán)節(jié)。來源:首鋼日報

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